V dubnu roku 2012 podepsala
společnost ČEZ (investor
komplexní obnovy
Elektrárny Tušimice II)
s generálním dodavatelem ŠKODA
PRAHA Invest protokol o převzetí
posledního ze čtyř rekonstruovaných
bloků elektrárny do provozu.
Uzavřela se tak rozsáhlá a náročná
komplexní rekonstrukce celé
elektrárny.
Komplexní obnova Elektrárny
Tušimice II je prvním projektem
programu obnovy výrobních zdrojů
Skupiny ČEZ v ČR. Investor
zvolil variantu komplexní obnovy
stávajícího technologického zařízení
s aplikací nejlepší dostupné
technologie BAT (Best Available
Technology) k zefektivnění výroby
elektřiny a tepla, k odstranění
provozních nedostatků stávající
technologie elektrárny a ke snížení
emisí v souladu s požadavky
Národního programu snižování
emisí. Životnost elektrárny se
prodlouží o dalších 25 let, což je
v souladu s předpokládaným vytěžením
dolu Libouš, jenž zásobuje
elektrárnu palivem s výhledem
do roku 2035.
Z pohledu projektové přípravy
se zvolila nejobtížnější varianta.
Do původních stavebních konstrukcí
bloků byla instalována nová technologie
s vyšší účinností, za použití
některých stávajících zařízení,
u nichž lze předpokládat provozní
životnost dalších 25 let.
KOTELNA A ODSIŘOVACÍ
JEDNOTKY
Kotel typu PG575 od Vítkovice
Power Engineering je řešen jako
průtlačný, dvoutahový, s granulačním
ohništěm a přímým foukáním
uhelného prášku do hořákových
sekcí. Spalovací komora kotle má
mezi kótami +10,0 m a +26,4 m
tvar 8úhelníku, zbývající část je obdélníkového
průřezu o rozměrech
14 360 × 13 200 mm. Strop kotle
je na úrovni +57,50 m. K přípravě
uhelného prášku bylo symetricky
instalováno 6 ventilátorových mlýnů
s práškovými hořáky zaústěnými
ve zkosených rozích a bočních
stěnách spalovací komory kotle.
Pro zapalování prášku a stabilizaci
hoření je určeno 6 stabilizačních
plynových hořáků na zemní plyn.
Použité ventilátorové mlýny zajišťují
provoz kotle na všech výkonových
hladinách v regulačním rozsahu
50–105 % jmenovitého výkonu,
a to při spalování paliva s kvalitativními
parametry v celém zadaném
rozsahu. Jmenovitý výkon kotle je
zajištěn provozem 4 nebo 5 mlýnů
v závislosti na kvalitě spalovaného
paliva.
K přívodu spalovacího vzduchu
pro každý kotel slouží pouze
jeden vzduchový axiální ventilátor.
Vzduch je vháněn přes ohřívák
vzduchu Ljungström do vzduchových
kanálů kotle. Spaliny se odvádí
ze zadního tahu kotle spalinovým
kanálem přes Ljungström do elektrostatického
odlučovače popílku.
Pouze jeden kouřový ventilátor dopravuje
spaliny do dvoublokové
odsiřovací jednotky. Vzhledem k tomu,
že se v projektu nepočítalo s využitím
stávajícího 300metrového
komínu, odsiřovací jednotky nemají
spalinový obtok. Sání kouřových
ventilátorů každé dvojice kotlů jsou
proto propojena spalinovým kanálem
s regulační klapkou pro vyrovnání
tlakových poměrů ve spalinových
traktech obou kotlů. To zabezpečuje
zvládnutí příp. nestacionárních
stavů vznikajících při různých
provozních stavech kotlů na vstupu
do společné odsiřovací jednotky,
zejména při neplánovaných odstávkách
(výpadcích) některého z kotlů.
Rekonstruované elektroodlučovače
zajistí koncentraci tuhých
znečišťujících látek na úrovni maximálně
100 mg.Nm-3. Odprášené
spaliny jsou zavedeny do nového
odsiřovacího zařízení dodavatele
AEE Andritz. Je navrženo jako
dvoublokové, kde se jedna odsiřovací
jednotka (ve venkovním
uspořádání) používá pro dva bloky.
Byly použity i stávající provozy
přípravy vápencové suspenze
a odvodnění energosádrovce.
V absorbéru jsou ze spalin protiproudem
vápencovo-sádrovcové
suspenze odstraňovány oxidy SO2,
SO3 i kyseliny HCL a HF. Hlavním
produktem odsíření je sádrovec
(CaSO4). Jako absorbent je použit
vápenec. Objemový průtok vápencové
suspenze se reguluje v závislosti
na množství spalin proudících
do absorbéru a vstupní koncentraci
SO2 do absorbéru.
Odsířené spaliny se odvádějí
sklolaminátovým potrubím DN
6700 mm do stávajících repasovaných
chladicích věží bloků 21 a 23,
bez překřížení toku spalin. Zvolené
řešení pomohlo snížit investiční náklady
a zároveň zvýšilo požadavky
na spolehlivost zařízení a řízení
chladicích okruhů věžové chladicí
vody při provozu pouze jednoho ze
dvou bloků.
Projektované hodnoty spalin
splňují emisní limity platné pro
budoucí, zvláště velké zdroje znečišťování
podle nařízení vlády č.
352/2002 Sb.
Oxid siřičitý
200 mg.Nm-3
NOX po přepočtu na NO2 200 mg.Nm-3
Tuhé znečišťující látky
20 mg.Nm-3
Oxid uhelnatý
250 mg.Nm-3
STROJOVNA
Ve stávajícím objektu strojovny
jsou na původních, částečně upravených
turbínových základech
instalovány moderní turbíny o výkonu
200 MWe. Pracují s vyššími
parametry admisní páry, s vyšší tepelnou
účinností a umožňují docílit
požadovanou účinnost bloku. Parní
turbína 200 MW (od společnosti
ŠKODA POWER) je třítělesová,
rovnotlaká, kondenzační s přihříváním
páry a 8 neregulovanými
odběry páry pro ohřev kondenzátu,
napájecí vody, topné vody výměníkových
stanic a pro pohon
turbonapáječky.
Součástí komplexní obnovy je rovněž
výměna příslušenství turbíny
a většiny souvisejících technologických
zařízení, včetně nového, vzduchem
chlazeného generátoru Siemens.
Napájecí čerpadla zůstávají
ve stávajícím uspořádání. To
znamená: 1× 100% turbonapáječka
a 2× 50% elektronapáječky.
Zatímco turbínka hlavního napájecího
čerpadla je nová, vysokotlaké
napájecí potrubí zůstalo původní,
s výjimkou části okolo nově instalovaného
srážeče přehřátí páry, jenž
pomáhá zvýšení účinnosti cyklu.
Na rozdíl od potrubí napájení, stávající
vysokotlaké parovody byly
kompletně vyměněny. Došlo také
k výměně nízkotlaké a vysokotlaké
regenerace, kondenzátních čerpadel,
ohříváků topné vody a výměníkové
stanice tepla, jež slouží k vytápění
města Kadaně.
VLASTNÍ REALIZACE
PROJEKTU
Realizace projektu byla rozdělena
do dvou etap. V každé se realizovaly
dva bloky s tím, že druhé dva
byly v provozu pro zabezpečení dodávek
elektřiny a tepla pro přilehlé
město Kadaň. To vyžadovalo celou
řadu provizorních opatření v oblasti
technologické, stavební, ale zejména
elektro a systému kontroly a řízení
(SKŘ).
V rámci I. etapy projektu (po 2. 6.
2007) bylo obnoveno technologické
zařízení a stavební objekty na blocích
23 a 24. Odstranila se původní
dožitá technologie. Byly zhotoveny
nové základy pro stroje či upraveny
stávající. Došlo na rozsáhlou repasi
stávajících ocelových konstrukcí
a vybraných objektů elektrárny.
Na tyto práce navazovala montáž
jednotlivých technologických zařízení:
kotelny, strojovny, odsíření,
vodního hospodářství a dalších provozních
souborů. Vyskytla se řada
problémů, a to jak z hlediska prováděcí
dokumentace, tak při vlastní
montáži zařízení. Především bylo
nutné stále plánovat a aktualizovat
termíny vzájemně provázaných
činností s dostatečným předstihem,
a to jak s ohledem na montáž, tak
i navazující operace při uvádění zařízení
do provozu.
Další klíčovou fází realizace bylo
období předávání namontované
technologie pro instalaci nové kabeláže
elektro a ovládání. V rámci tzv.
předávání připojovacích míst elektro
a SKŘ se postupně oživovaly jednotlivé
části technologického zařízení
pro předepsané zkoušky. Testy již
zapojených dílčích technologických
zařízení předcházely závěrečnému
najetí celého bloku a provedení celé
řady zkoušek s cílem prokázat
dosažení garantovaných parametrů
zařízení, a to v oblasti bezpečnosti,
spolehlivosti a samozřejmě ekologie
a provozní ekonomie.
Období zprovozňování začalo
tzv. čisticími operacemi. Na dokončeném
bloku proběhla chemická
vyvářka kotle (resp. jeho tlakového
celku) a poté čisticí parní profuky.
Chemická vyvářka odstraňuje
zbytky konzervačních prostředků
z výroby a montáže na vnitřních
površích trubek. Rozhodující fází
zprovozňování výrobního bloku
je tzv. bypassový provoz bloku,
jenž slouží k zajištění požadované
chemické čistoty kondenzátu a páry.
Po něm následovalo první najetí
turbíny a zahájení primárních
zkoušek souvisejícího zařízení.
Primární zkoušky byly v I. etapě
završeny 1. přifázováním bloku
23 do energetické soustavy (23. 6.
2009). Blok 24 se poprvé přifázoval
19. 9. 2009.
Poté přišlo na řadu postupně seřizování
technologie a „dolaďování“
algoritmů regulací. Po komplexním
vyzkoušení (dynamické změny
výkonu) a zkoušce bloku (stabilizovaný
144hodinový provoz)
se potvrdila provozuschopnost,
spolehlivost, bezpečnost a kvalita
provedeného díla. Následovaly
garanční testy, které verifikovaly
splnění všech požadovaných garantovaných
parametrů.
Zkušenost z průběhu realizace
díla ukazuje, že původně nastavený
harmonogram projektu KO ETU II
byl značně ambiciózní, a tudíž ne
všechny klíčové termíny I. etapy
byly dodrženy. Způsobily to především
pozdní dodávky některých
technologických komponentů
na stavbu, obtížná koordinace prací
a potřeba neovlivnit technologie
dvou paralelně provozovaných
bloků. Do určité míry se na zpoždění
podílelo i počasí a především
zimní období, kvůli němuž bylo
třeba přijetí celé řady provizorních
opatření.
Svou roli sehrál rovněž fakt, že
po dlouhé době šlo o 1. projekt
takového rozsahu realizovaný
v ČR. Že český průmysl tuto výzvu
nakonec zvládl, plně prokázala
II. etapa, která proběhla již zcela
bez zpoždění, i fakt, že na konci
celkové rekonstrukce dosahuje
elektrárna ještě vyšších výkonových
parametrů, než bylo na začátku
projektováno. Zkušenosti z realizace
I. etapy se efektivně uplatnily
ve II. etapě. V průměru bylo
zapotřebí na kompletní realizaci
jednoho bloku necelých 15 měsíců.
Projekt se nesoustředil pouze
na vylepšení technických parametrů.
Pamatoval rovněž na zlepšení
vzhledu Elektrárny Tušimice
II: s novou fasádou hlavního výrobního
bloku a bez vysokého kouřicího
komínu odpovídá elektrárna
současným představám o vnější
podobě moderního průmyslového
komplexu.
Ing. Jan Štancl,
ředitel sekce
Klasické a obnovitelné zdroje
Ing. Zdeněk Šnaider,
ředitel projektu KO ETU II
ŠKODA PRAHA Invest